Диагностика электрооборудования консольно-фрезерного станка 6Т80Ш.
В процессе диагностики станка 6Т80Ш были проверены и испытаны, в соответствии с нормами и требованиями, следующие элементы: 1) Электрическая проводка станка. Были произведены: · проверка целостности изоляции; · проверка наличия заземляющей проводки и качество соединения ее с машиной; · проверка на наличие механических повреждений; · измерение сопротивления изоляции; · испытание изоляции повышенным напряжением; · испытание изоляции цепей управления; · проверка соединения проводов; · проверка схем вторичной коммутации под напряжением. Вывод: 1) При внешнем осмотре обнаружено механическое повреждение изоляции провода С10, остальная электрическая проводка станка удовлетворяет всем нормам и требованиям и пригодна для эксплуатации. 2) Был проведен внешний осмотрдвигателя главного приводаМ1, а также выполнены следующие испытания: · измерение сопротивления изоляции между выводами (А3, В3),мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 46 МОм, что соответствует требованиям ТУ. · измерение сопротивления изоляции между выводами (А3,С3), мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 102 МОм, что соответствует требованиям ТУ. · измерение сопротивления изоляции между выводами (В3, С3), мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 78МОм, что соответствует требованиям ТУ. · измерение сопротивления изоляции между выводами (А3, В3, С3) относительно корпуса, мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 150МОм, что соответствует требованиям ТУ. · испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц в течении одной минуты. · проверка междувитковой изоляции на электрическую прочность. · замер воздушных зазоров. · замер осевых зазоров в подшипниках скольжения или разбег ротора по оси. Вывод: неисправностей не обнаружено, двигатель пригоден для дальнейшей эксплуатации. 3) Двигатель привода фрезерной головки М2. Был проведен внешний осмотр, в ходе которого было выявлено, что у двигателя привода фрезерной головки М2 марки 4АХ80Ф4УЗ повреждена обмотка, повреждено крепление станины,треснут корпус, ослаблены и деформированы крепления сердечников полюсов к станине. Наиболее целесообразно заменить этот двигатель на новый. 4) Двигатель привода подачи М3.Был проведен внешний осмотр, а также следующие испытания: · измерение сопротивления изоляции между выводами (А6, В6), мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 1 МОм, что не соответствует требованиям ТУ, и свидетельствует о повреждении обмотки двигателя. · измерение сопротивления изоляции между выводами (А6,С6), мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 48 МОм, что соответствует требованиям ТУ. · измерение сопротивления изоляции между выводами (В5, С5), мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 24МОм, что соответствует требованиям ТУ. · измерение сопротивления изоляции между выводами (А6, В6, С6) относительно корпуса, мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, которое составило 2МОм, что не соответствует требованиям ТУ. · испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц в течение 1 мин. · проверка междувитковой изоляции на электрическую прочность. · замер воздушных зазоров. · замер осевых зазоров в подшипниках скольжения или разбег ротора по оси. Вывод: в ходе диагностики было выявлено, что у двигателя привода подачи М3 марки 4АХ71В4УЗ присутствуют следующие неисправности: · при измерении сопротивления изоляции между выводами А6,В6,С6 относительно корпуса, сопротивление составило 2 МОм, что не соответствует требованиям ТУ. · при измерении сопротивления изоляции между выводами (А6, В6), сопротивление составило 1 МОм, что не соответствует требованиям ТУ. · при проверке междувитковой изоляции был выявлен пробой изоляции. Наиболее целесообразно заменить этот двигатель на новый. 5) Электронасос охлаждения М4. Был проведен внешний осмотр, а также следующие испытания: измерение сопротивления изоляции статора между отдельными обмотками и относительно корпуса, испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц в течение 1 мин, проверка междувитковой изоляции на электрическую прочность, замер воздушных зазоров. Вывод: в ходе диагностики неисправностей обнаружено не было, электронасос пригоден для дальнейшей эксплуатации. 6) Трансформатор TV1. Трансформатор цепи управления. Для испытания трансформатора на пригодность для дальнейшей эксплуатации был проведен внешний осмотр, а также следующие испытания: · Замер сопротивления изоляции между первичной и вторичной обмоткой мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, оно составляет 30 МОм, что соответствует допустимому значению. · Замер сопротивления изоляции первичной обмотки относительно корпуса мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, оно составляет 100МОм, что соответствует допустимому значению. · Замер сопротивления изоляции вторичной обмотки относительно корпуса мегомметром ЭС0202\2Г 0 – 1000 МОм, 500В, оно составляет 115МОм, что соответствует допустимому значению. · Замер напряжения на контактах, оно составляет 24В, что соответствует допустимому значению. · Замер напряжения цепи управления муфты быстрого ходаYC1на контактах2 и 4, оно равно 24В, что соответствует допустимому значению. Вывод: трансформатор удовлетворяет всем нормам и требованиям и пригоден для дальнейшей эксплуатации. · Подключаем первичную обмотку к цепи питания (380В) N,1. Включаем автоматический выключатель QF6,Замеряем напряжение на вторичнойобмоткетрансформатора, оно составляет 24В, что соответствует требуемому значению. Вывод: трансформатор удовлетворяет всем нормам и требованиям и пригоден для дальнейшей эксплуатации. 7) Автоматический выключатель QF1. При внешнем осмотре не было выявлено никаких повреждений. Вывод: автоматический выключатель пригоден для дальнейшей эксплуатации.
|